文档作者:
徐晓丹1 赵建平2
文档来源:
1.江苏省特种设备安全监督检验研究院 2.南京工业大学机械与动力工程学院 |
点 击 数:
|
更新时间: 2021年01月08日 |
|
文件大?。?633.12 KB
共3页
|
文档格式:
PDF
|
下载点数: 1 点(VIP免费) |
182 化工机械2013年
制氢装置含机械损伤缺陷解吸气
混合罐安全性分析+
徐晓丹”1 赵建平2
(1.江苏省特种设备安全监督检验研究院;2.南京工业大学机械与动力工程学院)
摘要某制氢装置的一台解吸气混合罐,在检验过程中发现130ram长、2ram深的机械划痕,采用断裂
力学方法对其开展了安全评价。根据断裂评价结果,该缺陷是可以接受的。
关键词混合罐制氢装置断裂力学机械划痕安全分析
中圈分类号TQ051.7+1 文献标识码A 文章编号0254_6094(2013)02-0182-03
某厂能源动力部制氢装置采用变压吸附
(PSA)原理精制煤气以及从焦炉煤气(COG)中提
纯氢气。该装置的一台解吸气混合罐内径
2 400mm,材料20R,壁厚11mm,设计温度50℃,
设计压力0.3MPa。在检验过程中发现,该解吸气
混合罐筒体从上往下数,距离第五筒节与第六筒
节的环缝lOOmm处、距离第五筒节纵缝lOmm处
开始,跨过纵缝平行于第五筒节与第六筒节环缝
处有约长130ram、深2ram的机械划痕,根据TSG
R7001.2004(压力容器定期检验规则》第四十及
四十一条之规定,需打磨至圆滑,但该设备位于易
燃易爆区域,又不能动火,需进行安全性分析。
1缺陷的表征
为了从安全角度考虑,保守地将130ram长、
2ram深的机械划痕等效为同尺寸的裂纹缺陷,按
GB/T 19624中5.3缺陷规则化的要求,将该机械
划痕表征为2c=130mm,口=2ram的外表面半椭
圆裂纹,该表征裂纹取安全系数1.0后作为计算
用的表征裂纹尺寸c=65mm,口=2ram。
2应力的确定
按GB/T 19624规范规定,在评定中所取用
的应力是缺陷部位主应力,计算该主应力是采用
弹性计算方法,并假设结构中不存在缺陷。
一次薄膜应力是由内压引起的,可以按无力
矩理论计算:
P’。4=石PD=_0.3五×而24—00=18MPa
4曰4×10
一
式中B——壳体计算厚度,即扣除内外壁腐蚀
余量后的缺陷附近壳体壁厚。
一次弯曲应力P。=0MPa。
二次应力包括二次弯曲应力、残余应力及热
应力等。对于本例,仅考虑焊接残余应力。
本项目的研究工作未对焊接残余应力进行测
定,根据GB/T 19624规范表5-2的规定,取盯。=
0.30",,再按该规范表4中值矿,,得到焊接残余应
力引起的二次薄膜应力Q。=0.30",=0.3×345=
103.5MPa。
按规范规定,由错边、角变形及局部厚度差等
所引起的局部应力,按二次应力考虑。查GB/T
19624规范表5-3得到错边引起的二次弯曲应力
为:
仆才磊P。鑫=毒篙鬲棚×÷
=14.84MP8
上式中曰。为对焊接头错边两侧的容器壁厚
的较大值,曰:为对焊接头错边两侧的容器壁厚的
较小值,取B。=B:;e为错边量。
一次应力和二次应力取分安全系数后的值:
P。=1.2×18=21.6MPa
}国家科技支撑计划项目(2012BAKl3803和2011BAK06803)资助。
一徐晓丹,男,1962年9月生,高级工程师,副院长。江苏省南京市,210036。
万方数据
第40卷第2期化工机械183
Pb=OMPa
Q。=103.5MPa
Qb=Q:+Q:=o+14.84=14.84MPa
3材料性能数据的确定
开展了断裂韧性的实验室测试,取3个试样
中的最小值,断裂韧度按62.5N/mm计算,则材
料断裂度为:
耻辱:~/—1.96 x—105 x巫62.5瑙6灿№m耽
取1.1倍安全系数以后,评定用断裂韧度为:
K,c:=—_3了66_—9.-02:3335.5N/mm3/2 .
4应力强度因子的计算
K?和K;分别为一次应力和二次应力引起的
应力强度因子,在应力强度因子的计算中分别对
表面裂纹的A点和B点(表面裂纹的最深点和最
长点)进行计算(图1),求得A点的(K;)。和
(K;).,B点(K?)。和(K;)。,然后确定危险点。
图1表面理解纹尺寸示意图
查规范附表D1_4,当a/c=0.031,a/B=0.2
时:
Z=1.294Z=o.999Z=o.377彳=0.351
(群).=/鬲(矿Z+盯Z)=/再万X(21.6×
1.294+0 X0.999、=70.06N/mm3“
(群).=石i(盯Z+盯Z)=/;五西×(103.5×
1.294+14.84 X0.999)=372.87N/mm”
(K?)。=4-4z(盯。名+盯彳)=~,丽×(21.6 X
0.377+0×0.351)=20.41N/ram3“ (霹)。=石i(盯Z+盯誓)=丽X(103.5 X
0.377+14.84×0.351)=110.86N/mm3“
由上述计算可知:A点是危险点,应该按A点
进行安全性校核。
5脆性断裂因子K和塑性失效因子£-,的计算
K,为失效评定图FAD的纵坐标,它是含裂纹
结构脆断的指标。由于—芝:
o,q可o
—立丝害兰=:o.431,查规范图5.14得妒。:
345 X 0奄X 2
0.025,当L,<0.8时,裂纹塑性区的修正值P= o.025。所雌=竽妒掣掣+
0.025=0.158。
三。是失效评定图FAD的横坐标,它是含缺陷
结构塑性失效的指标,受内压壳体上表面裂纹的
极限载荷为:
1
a 2 小警善=訾×{1孚.o.啪1
B 1—10
厂————丁
式中帆?!?+1.6南叫·25
6安全性评价
由上述计算得评定点的坐标为(0.079,
0.158),从图2中可以看出,该评定点落在失效评
定曲线下面的安全区域,说明该缺陷满足合于使
用的要求。
逆
H’
殴
碟
螽
趟
磐
图2评定点在失效安全评定图中的位置
7 结束语
采用断裂力学方法对制氢装置的一台解吸气
混合罐进行了安全评价,通过计算脆性断裂因子
K,和塑性失效因子£,,由失效评定图技术分析:
解吸气混合罐表面发现的130mm长、2mm深的
机械划痕,能够满足合于使用的要求。
(收稿日期:2012.10.25)
Safety Analysis of Desorbed Gas Mixture Tank with
Mechanical Damage for Hydrogen Equipment
(Continued on Page 249)
万方数据
第40卷第2期化工机械249
管板管孔力n-r_强度胀的两道胀槽,胀接前要
做好管孔内径、换热管内外径的测量,通过试胀,
确定合适的胀管率,避免出现过胀和欠胀,检验合
格后确定最终的胀管率。
苫8
.n
一
|n
N令
图3 焊接管头尺寸
4改进工艺及操作条件
4.1 控制Cl一含量和改善水质环境
316L材料管束短期内失效的主要原因是汽包
水含有cl一而导致应力腐蚀开裂,在严控汽包水质
量后,316L管柬可以保证在较长周期内使用。
为了防止可能出现的低碳钢的OH一应力腐
蚀开裂,控制好壳体水pH值在8.5—10.0,缓蚀
剂由Na,PO.改为NaH:PO。,加强脱氧,改善材料
对应力腐蚀环境的敏感性。在操作上要求调整不
能过于频繁,提高壳程水循环倍率,将部分给水补
入下降管,避免蒸汽在管束表面的快速蒸干与杂
质沉积,减少因此而产生的振动。
4.2调整管束工作温度
碳钢管束在改善制造质量后的主要问题是碳
钢高温硫腐蚀,当形成稳定的硫化铁?;つず?,碳
钢管束可以满足较长时间的使用要求。介质为蜡
油的E1108操作温度在350℃左右,考虑到高温
硫腐蚀在温度350—400%最为剧烈,2009年装置
流程优化时在E1108前添加一台换热器E1106,
优化后将E1108入El温度调整至270℃以下。也
在一定程度上缓解了碳钢管束的高温硫腐蚀。
5 结束语
通过对管束采取措施,E1107、E1108管束的
腐蚀失效现状得到了较好地解决,其在2008年投
用后运行良好,2009年5月装置停工大检修时拆
卸清洗检查,两台管束除少量均匀腐蚀外未见其
他明显异常腐蚀现象,2012年5月大检修时对管
束进行了涡流检测,内壁均匀腐蚀,无明显坑点腐
蚀,还可以继续使用。目前相当部分的设计单位
在对此类换热器管束选型时仅考虑了工艺部分的
设计要求,较多的考虑了温度、压力、换热面积及
介质等因素,对腐蚀环境、操作条件、材料、换热管
与管板连接形式等问题考虑较少。这些细节的疏
忽会造成在投用后虽能够满足工艺参数的需要,
但无法保证设备的稳定可靠运行。故在设计过程
中遇到此类问题时应根据工艺条件的不同,全面
考虑工艺和设备因素,从而确保设备的安全、稳定
和长周期运行。
参考文献
[1]林玉珍,杨德钧.腐蚀和腐蚀控制原理[M].北京:
中国石化出版社,2007.
[2] 王维龙,孙先辉.热交换器管束应力腐蚀开裂分析
[J].石油化工设备,201l,40(2):96—98.
[3] 宋晓芳,张可刚.碱性条件下碳钢的缝隙腐蚀行为
[J].腐蚀与防护,2008,(10):27—30.
[4] 李汉.管壳式换热器振动问题探[J].化工设计,
2007,17(1):79—84.
[5]GB 151—1999,管壳式换热器[S].北京:国家质量技
术监督局,1999.
[6] 陆民延.浅谈管壳式换热器的振动及预防措施
[J].化工技术与开发,2010,(7):48—49.
[7] 马万顺.换热器管柬使用中存在问题的探讨[J].
石油化工设备技术,2004。(4):8—10.
(收稿日期:2013-01-30,修回日期:2013-02-24)
(Continued from Page 1 83)
XU Xiao.danl.ZHAO Jian.pin92
(1.Jiangsu Province Special Equipment Safety Supervision Inspection Instau抛,Nanjing 211178,China;
2.School ofMechanical and Power Engineering。Nanjing University ofTechnology,Nanjing 211816,China)
Abstract The fracture mechanics was used to analyze the safety of hydrogen equipment’S desorbed gas mix—
ture tank where a mechanical scratch 130mm in length and 2mm in depth can be found.The assessment resuIt
shows that this defect can be accepted.
Key words mixture tank,hydrogen equipment,fracture mechanics,mechanical scratch,safety analysis
注:预览效果可能会出现部分文字乱码(如口口口)、内容显示不全等问题,下载是正常的。