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更新时间: 2020年12月23日 |
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Evaluation Only. Created with Aspose. PDF. Copyright 2002-2019 Aspose Pty Ltd.
报告编号:AIIR(DB-1808031)
民用航空器不安全事件调查报告
2018年8月3日黑龙江鲲鹏通用航空有限
公司Y5B(D)/B-50AA飞机飞行事故
事发时间:2018年8月3日
民航东北地区管理局
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目录
概述
.3
调查报告正文
.4
1.事实情况
4
1.1飞经…
………4
1.2人员伤亡情况
5
1.3航空器损坏情况…………
1.4人员情况
.8
1.5航空器情况
8
1.5.1航空器概况
……….
1.5.2发动机情况…
9
1.5.3维修情况
…9
1.5.4飞机加油情况
.6天气情况
….9
1.7事故现场情况…
9
1.7.1驾驶舱及前部座舱损伤情况.
..10
1.7.2机翼机身结构损伤情况………
1.7.3发动机螺旋桨损伤情况
2
1.8适航指令情况……
2.分析……….
2.1飞机坠落过程分析……7
2.2事故原因分析
..
2.3加温管脱落分析…
..7
3.结论…
4.安全建议
.
2
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概述
2018年8月3日,黑龙江鲲鹏通用航空有限公司(以下
简称鲲鹏通航)Y5B(D)/B-50AA飞机在黑龙江省佳木斯市同
江市青龙山农场,执行农化作业过程中坠入附近水田,机上
1名飞行人员受轻微伤,飞机损毁报废。事发后,佳木斯运行
办立即组成事故调查组,赶赴青龙山开展调查工作。调查组
对坠机现场进行了勘察,对机组及机务人员进行了访谈,调
取了机场监控视频及台账记录。
依据中华人民共和国《生产安全事故报告和调查处理条
例》(国务院第493号令)第三条第(四)款“一般事故,
是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万
元以下直接经济损失的事故”,该事件构成通用航空一般事
故。
根据调查,此次通用航空一般事故的直接原因是B-50AA
飞机发动机左排气管内加温管脱落,导致排出的高温废气通
过排气管进入汽化器使发动机进气混合比严重失调,引起发
动机功率下降,进而造成空中停车。主要原因是机务维修人
员对发动机排气加温管拆解检查不到位,导致加温管脱落。
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调查报告正文
1.事实情况
1.1飞行经过
2018年8月3日,鲲鹏通航机长飞行员甲、副驾驶飞行
员乙驾驶该公司Y5B(D)/B-50AA号飞机在佳木斯市同江市青
龙山农场执行农化喷洒作业
3:30左右,机务人员进场检查飞机并试车,飞机各系统
正常。
4:08左右,飞行机组进场开始农化作业飞行,后续完成
9架次农化作业任务。
7:10,飞机落地后机务向两侧油箱加油共400升,总油
量大约780升,补充药液900公斤。期间地面发现农化喷洒
设备冷气手柄处漏冷气,冷气压力不足,检查拆解了冷气手
柄,清洗后,工作正常。
9:01,机组开始第10架次作业,飞机正常。
9:33,机组开始第11架次作业。起飞时,地面观察起
飞姿态正常?;げ僮莘苫鸱珊笈郎叨鹊?0米左右感
觉发动机功率不足,越过第一树带之后听到发动机有“放
炮”的声音,螺旋桨转动变慢?;じ芯醴⒍Σ蛔?
不能保持高度,操纵飞机迫降,坠落于青龙山机场跑道中心
方位184°、约2公里处的水田中,坠机地点坐标为N47°
40′14″E133°02′20。
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青龙山机场
1.2人员伤亡情况
机上副驾驶头部被玻璃碎片划破,受轻微伤。
1.3航空器损坏情况
B-50AA飞机整体完整,但严重损毁。螺旋桨四片桨叶严
重变形,3号桨叶完全陷入泥中,4号桨叶部分陷入泥中。
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发动机严重损毁,迫降时冲击地面进入大量植被和泥
浆,后经厂家判断报废。
飞机发动机与机身结合部下部挤压变形明显。左下翼损
毁,左上翼基本完好,左两翼间张线撕断。右下翼损毁,右
上翼基本完好。
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飞机驾驶舱左侧风挡破碎,碎片导致副驾驶头部划伤。
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1.4人员情况
左座机长,男,2008年1月10日获得商用驾驶员执照,
执照在有效期内;于2018年1月26日通过民航华东管理局
航卫处飞行员体检,体检合格证在有效期内。截至事发时,
飞行总时间为12138:23小时,运五机型飞行经历时间为
10235:05小时。于2018年5月24日完成了熟练检查。
右座副驾驶,男,2014年8月28日获得商用驾驶员执
照,执照在有效期内;于2018年5月15日通过民航东北管
理局航卫处飞行员体检,体检合格证在有效期内。截至事发
时,飞行总时间为587:52小时,运五机型飞行经历时间
334:35小时。于2018年6月10日完成了熟练检查。
机械师,男,持有执照,是该公司授权放行人员,资质
符合要求。
上述人员执行任务前,均未饮用含酒精的饮料,且无用
药记录,身体状况良好。
1.5航空器情况
1.5.1航空器概况
B-50AA飞机是Y5B(D)型飞机,由石家庄飞机制造厂
生产制造,交付时间为2015年5月。登记证编号NR5988,
适航证编号AC6136,签发日期为2015年5月20日无线电
台执照号N-2018-0929,有效期至2021年5月21日。2018
年7月14日完成机体200小时定检,发动机300小时定检。
B-50AA飞机无飞行数据记录装置。
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1.5.2发动机情况
B-50AA飞机安装的发动机型号为ASZ-62IR-16,序号为
K16535231,2015年10月26日出厂,2016年10月28日安
装(因2016年偏出跑道发动机损毁更换)。截至事发前,累
计使用378:38小时。
1.5.3维修情况
B-50AA飞机在2018年7月14日按规定完成了飞机发动
机300小时定检工作,更换了1.2.9气缸排气管紫铜垫及左
波纹管,检查无误,试车良好。
1.5.4飞机加油情况
根据维修记录本记录和飞行机组描述,2018年8月3日
该飞机农化作业飞行前总油量780升,第9架次结束后加油
400升。事发后,飞机燃油和发动机滑油已全部泄露,无法
取得油样。后在农化作业机场取得航前留存燃油油样,经调
查人员检查没有明显可见的杂质,基本排除油品原因。
1.6天气情况
目视飞行规则,机组反应天气状况良好。
1.7事故现场情况
B-50AA飞机坠落于青龙山机场跑道中心方位184°、约
2公里处的水田中,坠机地点坐标为N47°40′14″E133°
02′20。航空器整体较为完整,未发现失火痕迹,少量脱
落物散落?;骨安课挥谒?第一接地点位于水田中,有
明显的尾轮接地痕迹,水中有大量明显可见的滑油和汽油。
发动机4片叶片受地面撞击影响产生弯曲,均有明显纵向弯
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曲,由于现场被大量水体覆盖且土质泥泞,未能确认转动打
地的痕迹。
1.7.1驾驶舱及前部座舱损伤情况
驾驶舱左侧风挡玻璃破碎。操纵盘上的油门杆中间靠前
位置,高空杆最后,变踞杆最前,停车手柄最前,加温手柄
最后位,磁电机开关零位,进气压力表730毫米水银柱,四
通开关位于打开位置,滑油压力表零位下,汽油压力表零位
下,滑油温度零位。
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1.7.2机翼机身结构损伤情况
左右机翼都有损伤,但均末与机身完全分离,左下翼整
流包皮撕裂,左上翼基本完好,左两翼间张线撕断。右下翼
已损毁,根部撕裂,右上翼基本完好。前主起落架支撑杆断
裂,两机轮挤压在两翼下部。观察到大量燃油泄漏。
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1.7.3发动机螺旋桨损伤情况
螺旋桨四片桨叶形变严重,螺旋桨一二四号桨叶向后弯
曲变形大约30度,三号桨叶向后变形大约45度。
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鲲鹏通航在从事发地搬离航空器的过程中,安排厂家将
发动机从事故飞机机体进行分离并对发动机排气管进行了
进一步的拆检。拆检中,调查人员发现左侧主排气管内加温
管断裂并在飞行中已经脱落,并非由于迫降冲击脱落。
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1.8适航指令情况
早:第1早白
04
CIVI AVIATION
中国民用航空局
ADXINISTRATION OF CHINA
CAAC
适航指令
AIR WORTHINESS DIR ECTIVE
本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定(CAR39)颁发
内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成有关航空器将不再适航
编号NO.CAD87-Y005-04R1
修正案:39-0166
、标题:运五型飞机汽化器加温管和进气门的检查和修理
二、适用范围:所有在民航注册的运五(含安二)型飞机
三、参考文件:1.ca-y005-0
2.运五型飞机进气加温管断裂原因的分析报告(吉林工业大
学)
四、原因、措施和规定:
在最近一次运五飞机飞行事故调查中,发现排气总管内的汽化器加温管烧
蚀断裂,加温门关闭不严。致使发动机燃烧排出的废气大量进入气缸。造成发
动机排气管放炮,功率急剧下降直至停车,飞机撞障碍物坠毁。据报告,运五
飞机加温管被烧蚀断裂或穿孔,造成空中停车,已发生过多次,严重影响着飞
行安全。经验室分析证明,加温管断裂系晶界腐蚀断裂,其主要原因是加温
管的不锈钢材料的成份有问题(钛镍含量均属下限值,鳞属上限值,含有少
量的有害杂质铝)使加温管的晶界腐蚀加剧,寿命降低。为此,要求所有运五
(含安二)型飞机,按下述要求完成检查和修理工作。
1.分解排气总管,取出各段汽化器加温管,检查其有无烧蚀减薄、变形
和裂纹。
(1)检查方法:用胶木榔头或适当木棒敲击烧蚀部位,去掉氧化层,露
出金属光泽(但不要使加温管变形)从敲击声和烧蚀深度来判断加温管的技术
状况。
(2)检查重点:1号、9号、2号气缸排其气缸排气短管所对应的气流冲
击区:空气进气口和弧型加温管的连接过渡区。
日期:2015年1月18日
修正版次:0
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B型飞机检查大纲》
章页:第12
页:第12章第62页
(3)使用标准:对变形量(凹凸高低差)大于3mm,减薄大于0.3mm,
加温管烧蚀变质严重(敲击声发闷),敲击后裂开或敲击后变形的管子,均要
报废,不得在装机使用。对有其它缺陷的管子,要进行修理。
(4)检查时限要求:
A.全新加温管,500飞行小时开始检查,如无异常,之后每100飞行小
煤油检查加温加温管在使用500小时内,结合飞机200小时定检,可仅
时重复进行检查,加温管
有无渗漏
B.总使用时间大于500飞行小时或使用时间不清的加温管,在接到本指
令的下一次飞行前进行检查(在本指令生效之前已进行过检查的,而且检查方
法和标准符合本指令的,可不再进行)。重复检查时限为100飞行小时。
C.如发现加温管变形量(四凸高低差)大于1mm或烧蚀减薄大于0
0.1mm
则重复检查间隔时间缩短为50飞行小时。
查如门的
2.检查加温门的封严性
在接到本指令后的下一次飞行前,应按以下程序对加温门的封严性进行检
查(在本指令生效前已按9月3日发的1404号传真电报检查过的,如方法正
确,可不在进行)
(1)从飞机上拆下进气整流罩(牛头罩)
(2)加温门在关闭位置,检查其下端与加温门座是否贴合,侧面(与加
温门座的弧面之间)是否有间隙。
(3)对下端面有间隙和侧面间隔大于3mm的加温门,应及时修理或更换。
(4)检查加温门有无高温迹象(变形或局部熔点等),加温门轴的间隙符合
规定,封圈无老化变质。
(5)将检查合格的进气整流罩装回飞机。
(6)将检查和调节加温门操纵系统的间隙(加温操纵手柄在最后位置时,
加温门不应有可打开的活动间隙)。每次系统拆装后,应完成此项检查和调节
工作。
3.试车检查:试车检查汽化器加温的时间(即加温手柄推至全加温位置
的停留时间)由5至10秒改为10秒,允许下跌转速200转/分,但超过150
转分时,应分析原因,必要时按上述1、2项要求进行检查。每次发动机试车,
都要注意检查大气温度与进气温度的比值,注意发现发动机有无间隙性抖动、
放炮,有无橡胶烧焦味等,如发现异常,要认真检查排除,未真正查清原因,
严禁放行飞机。
4.对经常使用起飞功率(PK为1050毫米水银柱,转速为每分钟2200转)
的发动机,应根据使用情况,制订出补充维护工作内容,要特别注意排气温度
高对发动机及其排气管、加温管的影响。对为节省燃油而提高了排气温度的发
动机,在未做特别规定前,暂时停止使用。
日期:2015年1月18日
修正版次:0
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5.根据汽化器加温管的材料质量和使用经验,新加温管的技术使用期限
智为1000行小时,若加温管技术状态合格,可视情延长使用。
6.加温管的制造单位,应对每批制造加温管的不锈钢板进行化学成分分
析,严禁使用不合格材料制造加温管。
五、生效日期:1988年4月30日;完成日期见本指令四已按1987年9月9
日颁发的CAD7005-04进行过检查的飞机,可不立即进行
检查。需补做的工作,可最近一次100小时定期工作时进行。
六、颁发日期:1988年4月29日
七、联系人:常士基
中国民用航空局航空器适航司
电话:4012233-8315
注:本指令是1987年9月9日颁发的CAD7-Y00504的修改版。加温管
的原材料化学成份质量问题和改进办法有待进一步研究。
日期:2015年1月18日
修正次:0
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2.分析
2.1飞机坠落过程分析
B-50AA飞机执行当天第11架次农化作业时,机务地面
观察正常,机长起飞离地正常。上升高度10米左右发现飞
机马力不足,保持飞行姿态,小角度上升,但速度保持
110km/h,无法加速。此时机长发现发动机声音不正常,柔
和加油门发现动力有减少趋势,之后感觉发动机已经停止工
作,向后抱住操纵杆,飞机以正仰角姿态大角度接地。
,2
2.2事故原因分析
根据机场监控等物证,排除飞机由于油量耗尽停车的可
能,结合Y5飞机空中停车的其他案例,调查人员将调查重
点转移到排气管加温管上。在拆检中,调查人员发现左侧主
排气管内加温管断裂并在飞行中脱落,但在事发现场未能找
到丢失加温管。
根据发动机排气管拆检情况判断,该机起飞后是由于发
动机排气管内加温管脱落,导致排出的高温废气通过排气管
进入汽化器使发动机进气混合比严重失调,引起发动机功率
下降,进而造成空中停车。
2.3加温管脱落分析
加温管整体脱落表明缝隙存在时间已经很长,调查人员
开始对日常维修情况进行深入调查。调查结果表明维修人员
对适航指令要求掌握、落实不到位,存在未执行的适航指令。
适航指令CAD87-Y005-04R1(运五型飞机汽化器加温管和进
气门的检查和修理)中关于排气总管的检查时限明确要求:
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加温管在使用500小时内,结合飞机200小时定检,可仅用
煤油检查加温管有无渗漏(此处“飞机200小时定检”指发
动机而非机体)。然而在该机2017年8月18日进行的发动
机200小时定检、事发20天前(2018年7月14日)进行的
发动机300小时定检中,维修人员只是采取“目视检查方法”,
使用放大镜对加温管进行了检查。在两次定检中,均没有按
照适航指令CAD87-Y005-04R1用煤油检查加温管有无渗漏
(如有裂纹会出现煤油浸渍),因此未能及时发现加温管裂
纹,在后续的飞行中由于震动等原因导致事发时加温管整体
脱落。
3.结论
此次事件发生的直接原因是B-50AA飞机发动机左排气
管内加温管脱落,导致排出的高温废气通过排气管进入汽化
器使发动机进气混合比严重失调,引起发动机功率下降,进
而造成空中停车。主要原因是机务维修人员对发动机排气加
温管拆解检查不到位,未执行适航指令要求导致事故发生。
依据中华人民共和国《生产安全事故报告和调查处理条
例》(国务院第493号令)第三条第(四)款“一般事故,
是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万
元以直接经济损失的事故”的规定,该事件构成一起维修
原因通用航空一般事故。
4.安全建议
4.1鲲鹏通航应当加强飞机发动机等关键部位检查,熟
悉检查方法、步骤、技术标准和程序要求,确保飞机适航检
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查质量。
4.2鲲鹏通航应当以“三基”建设为契机,加强机务人
员维修作风建设,提高执行规章、严格执行适航指令的严肃
性和严谨性。
4.3鲲鹏通航应当严格落实工作单检查制度,做到熟悉
规章、熟悉指令要求、提高适航放行质量。
4.4鲲鹏通航应当加强飞行前准备,确?;槭煜ぷ饕?环境,完善不正常程序处置预案,提高发动机失效处置能力。
注:预览效果可能会出现部分文字乱码(如口口口)、内容显示不全等问题,下载是正常的。